技改创新、降本增效是企业永恒的话题。在过去的一年里,制二车间根据生产需要进行设备技术改造,经过车间自行改造后的设备,对生产的适应性良好,不仅减少了对环境的污染、能源的耗费,而且对提高生产率和减少运行维护费用都带来了好处,取得了较好的经济效益和社会效益,实现节约资金200余万元。
自行制作安装矿粉散装付货系统效果显著
2019年初随着矿粉生产调试成功,制二车间实现一磨多用,实现生产优质水泥和优质矿粉兼顾。车间对原有矿粉储罐进行改造,在罐上增加入库斜槽,在罐下锥体增加空气输送斜槽并利用废旧提升、闲置储罐自行制作矿粉散装付货系统。从设计到制作施工全部由车间自行完成,建设成本就节约50余万元,仅2019年矿粉产生经济效益达100万元。
图一、自制矿粉散装付货系统
利用闲置收尘对水泥包装线进行防尘收尘改造获得成功
为减少环境污染和粉尘对员工健康的伤害,制二车间利用闲置废旧收尘器对包装线收尘系统进行技术改造。在包装正包和清包皮带上增加收灰点,并在两条袋装水泥装车线分别增加移动式收尘点,取得了良好的社会效益和经济效益。
图二、包装线收尘改造
自行设计研制港口卸料输送机功效高
近年来,公司紧紧抓住邻近海港优势,通过水运方式外销水泥及熟料产品,跨省销售带来了较好的经济利益,同时也带来一定难题。运送到港口的散装水泥集装箱因为卸料输送机问题影响装船速度,大批停放在港口,影响销售量。制二车间迎难而上,改造一台闲置废旧吸尘机制成第一代替代产品。在此基础上,在车间主任杨德发带领下成立技术公关小组,对现有废旧减速机、电机、风机进行修复,集思广益制定设计方案,设备副主任金晓明亲自上阵绘制图纸,组织零件加工制作。面对工程任务重、工期紧,又无现成经验可循,车间领导每日都亲临现场,指挥和监督每一项工作的实施。机修和岗位人员不辞劳苦地在进行制作和测试,经过多次改造终于完成试车。设备制造费用每台可节约30余万元,提升销售量可间接产生巨大的经济效益。
图三、现场技术公关
图四、港口卸料输送机
科技创新促生产,小改小革增效益。制二车间通过不断的技术创新、小改小革,解决生产实际需求,从而提高工作效率、提高产品质量,为企业降低生产成本做出了突出贡献,为提升企业核心竞争力注入了新动力。